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淺析造成數(shù)控機床加工精度降低的原因有哪些?

時間:2016-10-20 02:24:26 來源:洛陽匯普軸承有限公司

造成加工精度異常故障的原因隱蔽性強,診斷難度比較大,歸納出五個主要原因:機床進給單位被改動或變化;機床各個軸的零點偏置異常;軸向的反向間隙異常;電機運行狀態(tài)異常,即電氣及控制部分異常;機械故障,如絲杠,軸承,軸聯(lián)器等部件。另外加工程序的編制,刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常。

數(shù)控機床加工主軸軸承

一、造成加工精度異常故障的原因

造成加工精度異常故障的原因隱蔽性強,診斷難度比較大,歸納出五個主要原因:機床進給單位被改動或變化;機床各個軸的零點偏置異常;軸向的反向間隙異常;電機運行狀態(tài)異常,即電氣及控制部分異常;機械故障,如絲杠,軸承,軸聯(lián)器等部件。另外加工程序的編制,刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常。


二、數(shù)控機床故障診斷原則

1.先外部后內(nèi)部數(shù)控機床是集機械,液壓,電氣為體的機床,故其故障的發(fā)生也會由這三者綜合反映出來。維修人員應(yīng)先由外向內(nèi)逐進行排查,盡量避免隨意地啟封,拆卸,否則會擴大故障,使機床喪失精度,降低性能。

2.先機械后電氣般來說,機械故障較易發(fā)覺,而數(shù)控系統(tǒng)故障的診斷則難度較大些。在故障檢修之前,先注意排除機械性的故障,往往可達到事半功倍的果。

3.先靜后動先在機床斷電的靜止狀態(tài)下,通過了解,觀察,測試,分析,確認為非破壞性故障后,方可給機床通電;在運行工況下,進行動態(tài)的觀察,檢驗和測試,查找故障。而對破壞性故障,必須先排除危險后,方可通電。

4.先簡單后復(fù)雜當出現(xiàn)多種故障互相交織掩蓋,時無從下手時,應(yīng)先解決容易的問題,后解決難度較大的問題。往往簡單問題解決后,難度大的問題也可能變得容易。

三、數(shù)控機床故障診斷方法

1.直觀法:(望聞問切)問-機床的故障現(xiàn)象,加工狀況等;看-CRT報警信息,報警指示燈,電容器等元件變形煙熏燒焦,保護器脫扣等;聽-異常聲響;聞-電氣元件焦糊味及其它異味;摸-發(fā)熱,振動,接觸不良等。

2.參數(shù)檢查法:參數(shù)通常是存放在RAM中,有時電池電壓不足,系統(tǒng)長期不通電或外部干擾都會使參數(shù)丟失或混亂,應(yīng)根據(jù)故障征,檢查和校對有關(guān)參數(shù)。

3.隔離法:些故障,難以區(qū)分是數(shù)控部分,還是伺服系統(tǒng)或機械部分造成的,常采用隔離法。

4.同類對調(diào)法用同功能的備用板替換被懷疑有故障的模板,或?qū)⒐δ芟嗤哪0寤騿卧嗷ソ粨Q。

5.功能程序測試法將GMST,功能的部指令編寫些小程序,在診斷故障時運行這些程序,即可判斷功能的缺失。

主軸軸承

四、加工精度異常故障診斷和處理實例

1.機械故障導(dǎo)致加工精度異常

故障現(xiàn)象:臺SV-1000立式加工中心,采用Frank系統(tǒng)。在加工連桿模具過程中,忽然發(fā)現(xiàn)Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z方向過切)。

故障診斷:調(diào)查中了解到,故障是忽然發(fā)生的。機床在點動,在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下各個軸運行正常,且回參考點正常,無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。應(yīng)主要對以下幾個方面逐進行檢查。

檢查機床精度異常時正在運行的加工程序段,別是刀具長度補償,加工坐標系(G54-G59)的校對和計算。

在點動方式下,反復(fù)運動Z軸,經(jīng)過視,觸,聽,對其運動狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運動噪音異常,別是快速點動,噪音更加明顯。由此判斷,機械方面可能存在隱患。

檢查機床Z軸精度。用手搖脈沖發(fā)生器移動Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位,即每變化步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動保持正常后作為起始點的正向運動,脈沖器每變化步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3==0.1mm,說明電機運行良好,定位精度也良好。而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:(1)機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)表現(xiàn)出為d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)機床機構(gòu)實際沒移動,表現(xiàn)出標準的反向間隙;(4)機床運動距離與脈沖器經(jīng)定數(shù)值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機床的正常運動。無論怎樣對反向間隙進行補償,其表現(xiàn)出的征是:除了(3)階段補償外,其他各段變化依然存在,別是(1)階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發(fā)現(xiàn),間隙補償越大,(1)階段移動的距離也越大。

分析上述檢查認為存在幾點可能原因:是電機有異常,二是機械方面有故障,三是絲杠存在間隙。為了進步診斷故障,將電機和絲杠完脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。檢查結(jié)果是電機運行正常;在對機械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動絲杠時,返回運動初始有很大的空缺感。而正常情況下,應(yīng)該能感覺到軸承有序而平滑的移動。

故障處理:經(jīng)過拆卸檢查發(fā)現(xiàn)該軸承確實受損,且有滾珠脫落。更換后機床恢復(fù)正常。

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